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      汽輪機軸封抽風(fēng)機頻繁燒電機問題原因和解決方案

      2016-01-11 21:35:26  來源:孔令銳
      1、故障現(xiàn)象描述
      20148612:15,1號軸加風(fēng)機運行中跳閘,發(fā)“電氣故障”,熱偶動作,測絕緣為“0”。就地檢查風(fēng)機殼體明顯有水跡。電機燒損過程電流變化見表1。
      1 200886日電機燒損過程電流變化數(shù)據(jù)表
      Tab.1  August6,2008 motor current change process of burning data
      時間 12:15:00 12:15:05 12:15:13 12:15:16 12:15:21
      風(fēng)機電流/A 6.7033 22.601 23.602 27.387 0.06105
       
      2、*階段原因分析
      針對電機燒損,結(jié)合風(fēng)機殼體存有水跡等,從以下方面進行了排查。
      1)排除設(shè)備本身動靜碰磨導(dǎo)致電機過載問題。
      首先對設(shè)備本身裝配工藝檢查,是否發(fā)現(xiàn)設(shè)備本身動靜摩擦痕跡,假設(shè)存在這個現(xiàn)象需更換軸封抽風(fēng)機整機。
      2)備用時出口管倒流汽水導(dǎo)致備用軸封抽風(fēng)機電機進水問題。
      軸封抽風(fēng)機出口是否加裝有逆止門,假設(shè)加裝了就會避免汽水倒流至備用風(fēng)機,這個原因排除掉。還一個關(guān)鍵問題,要查看風(fēng)機是運行中風(fēng)機電機燒損還是冷啟動時,假設(shè)是運行中燒損,也排除掉這個原因。
      3)運行時出口管倒流汽水導(dǎo)致運行風(fēng)機電機進水問題
      運行中軸封抽風(fēng)機出口是帶壓排氣,其出口管道即便有蒸汽凝結(jié)水也會被排氣帶走,一般不會導(dǎo)致出口管倒流汽水導(dǎo)致電機進水乃至燒損,這個原因也可以排除掉。
      4)難以避免入口管進水導(dǎo)致軸封抽風(fēng)機、電機進水問題
      軸封加熱器疏水經(jīng)過多級U型水封至蒸汽器,運行中多次出現(xiàn)多級U型水封故障引起軸封加熱器水位波動。一旦軸封加熱器水位波動、滿水,其電機軸封密封不嚴密時,易引起電機進水,造成電機燒損。另一方面導(dǎo)致電機絕緣層老化破損。軸封抽風(fēng)機電機絕緣等級為F級,而結(jié)緣等級F級的電動機允許的工作溫度為155攝氏度,當環(huán)境溫度為40攝氏度時允許溫升為100攝氏度。由于軸封抽風(fēng)機與電機直連,軸封回汽溫度可高達200攝氏度,換熱后的蒸汽余熱經(jīng)過風(fēng)機殼體直接傳到、輻射到電機本體上,易導(dǎo)致其絕緣層老化、燒損。
       
      綜上4點總結(jié),判定軸封抽風(fēng)機電機頻繁燒損的重要原因是,多級U型水封工作性能不穩(wěn)定,導(dǎo)致汽水溢出,而電機與風(fēng)機距離近,導(dǎo)致頻繁燒損。
      3、*階段處理與效果
      1)經(jīng)過技術(shù)改造,取消多級U型水封兩臺機組軸封加熱器疏水改為氣液兩相流調(diào)節(jié)閥控制,確保水位穩(wěn)定,杜絕其滿水問題,大大減輕運行調(diào)整的勞動強度。(2)通過對軸封抽風(fēng)機直連的支撐結(jié)構(gòu)進行改造,電機與軸封風(fēng)機殼體之間距離約為50mm
          經(jīng)過上述處理,軸封抽風(fēng)機安全運行周期明顯加長,但半年后軸封抽風(fēng)機電機再次燒損,說明問題并未徹底解決。
      4、針對*階段問題,進行原因分析
      繼續(xù)排查風(fēng)機電機燒損原因,風(fēng)機機殼仍存有水跡引起高度重視。經(jīng)過*級階段解決措施,排除軸封抽風(fēng)機出、入口管道導(dǎo)致殼體存有水的可能,唯一解釋就是運行風(fēng)機內(nèi)濕蒸汽沿殼體軸封串出,現(xiàn)場查看確實如此,蒸汽能直接吹到電機軸封出,這樣易引起電機內(nèi)部進汽水乃至短路燒損。
      風(fēng)機軸封處的間隙只有0.57-1.2mm,排除軸封抽風(fēng)機軸封間隙過大缺陷,*終判定軸封抽風(fēng)機出口管道不通暢,引起風(fēng)機內(nèi)部壓力高而向外串汽水。軸封抽風(fēng)機出口管道不通暢,必然也導(dǎo)致風(fēng)機出力降低。
      2015216日查看軸封抽風(fēng)機電機電流僅4.8A,遠小于201486日風(fēng)機電機燒損前的6.7A,查看2號機組的1號軸封抽風(fēng)機電機燒損前電流約為5.5A也較小。現(xiàn)場查看后得出結(jié)論,運行中風(fēng)機出口排氣量均較小。
      現(xiàn)場排查堵塞原因,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機出口母管存在"U"型彎管段,初步判定,長期運行中,大量濕蒸汽凝結(jié)成水聚集在該管段,引起堵塞,軸封抽風(fēng)機出口排氣不暢通、出力低,風(fēng)機內(nèi)濕熱蒸汽帶壓沿風(fēng)機軸封串出,引起電機內(nèi)部進汽水導(dǎo)致電機短路燒損。


      圖一
      5、第二階段處理措施與效果反饋
      在軸封抽風(fēng)機出口"U"型彎管段底部開孔后,排放出大量積水。為必避免以后積水堵塞,在其底部引接疏水裝置(見圖一),確保該管段凝結(jié)水不間斷及時排放。
      消除積水堵塞,風(fēng)機出口排氣量明顯增大,恢復(fù)了風(fēng)機正常出力,查看軸封抽風(fēng)機電機運行電流提高了6.9A。運行中風(fēng)機軸封向外串汽水現(xiàn)象消失,風(fēng)機殼體為再存水,運行一年多,至今再沒有發(fā)生運行中軸加風(fēng)機電機燒損問題。
          伴隨風(fēng)機出力的恢復(fù),同時解決了2臺機組長期以來存在低壓缸軸封向外漏汽水問題。
      編者后記:如果實在找不到積水處,也可以采用聯(lián)軸器樣式軸封抽風(fēng)機(帶機封),電機離機殼遠,給東汽配套的FZ系列軸封抽風(fēng)機都是這樣的。

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